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每年省下近千萬費用,聯想武漢基地的31人團隊這樣創造“奧秘”
由 長江日報 發表于 旅遊2023-02-03
簡介通訊員武亞迪 攝鄒楊是聯想武漢基地精益製造加工中心生產工程高階經理,其團隊剛剛榮膺“武漢市青年質量安全示範崗”
武漢聯想好嗎
長江日報-長江網7月22日訊(記者胡義華 通訊員武亞迪)
4年多來,員工從3人增加至31人,工作內容也從簡單金屬加工擴大範圍到大資料系統軟體開發等。
7月21日,聯想(武漢)產業基地(以下簡稱聯想武漢基地)精益製造加工中心一項統計資料顯示,透過青年員工創新研發,自主加工完成,每年可省下近千萬採購模具費用。
聯想(武漢)產業基地精益製造加工中心員工正在工作。 通訊員武亞迪 攝
鄒楊是聯想武漢基地精益製造加工中心生產工程高階經理,其團隊剛剛榮膺“武漢市青年質量安全示範崗”。團隊2016年成立之初,僅有3名加工人員,業務也是簡單金屬加工,如今擁有員工31人,其中94%是90後,主要工作內容也擴大為機械產品、自動化裝置結構設計、加工、自動化裝置開發以及大資料軟體系統開發等。
每年為企業省下近千萬採購生產模具費用,這是如何做到的?7月21日,長江日報-長江網記者來到聯想武漢基地,解密背後“奧秘”。
一張鼓膜,減少企業50萬元支出
鼓膜和手機生產製造,有什麼關係?
聯想(武漢)產業基地精益製造加工中心工作車間。 通訊員武亞迪 攝
手機在有來電或簡訊時的震動功能,來自手機內部“震動馬達”。但是,不同型號手機之間震動馬達不同,而所有馬達必須滿足嚴格生產質量標準才能出貨。要想檢測所有型號手機馬達,必須耗費50餘萬購置檢測工具。
這是一筆不小的開支。為了節約成本,去年4月,鄒楊帶領精益加工團隊,成立由生產、質量、工程相關部門組成的10人技術攻關小組。方案討論會上,所有難點集中在如何用一個感測器收集不同產品震動器的資料。
正當方案陷入困境時,團隊成員陳迪松建議:“能否像打鼓一樣,弄個鼓膜,是不是可以找出震動規律?”一語驚醒夢中人。大家迅速商議,開始做試驗。
20天,200萬條試驗資料中,終於確認“鼓膜”型號,找到振幅和頻率之間的換算關係。這個創新,當年榮獲聯想武漢基地持續改善“五星”提案。
一秒問題,彈簧安裝定位迎刃而解
質量,永遠是企業永恆話題。
聯想(武漢)產業基地精益製造加工中心員工正在工作。 通訊員武亞迪 攝
聯想武漢基地主要產品是平板電腦和手機。在生產工藝中,會用到“保壓”技術,即安裝平板電腦或手機時需要在一定壓力下,啟用部件背膠。
2019年,團隊開始在工廠匯入自動“保壓”技術,透過收集壓力和時間資料,控制產品過程質量。
有一次,連續50個產品都沒有透過測試。在查詢所有資料後,沒有發現異常,怎麼回事?30歲員工程書暘,仔細觀察,進一步追查“保壓”資料時,意外發現“保壓”最後一秒鐘,壓力值產生瞬間變化。
經過分析,他發現“罪魁禍首”竟然是施壓彈簧安裝位置與設計偏離1公分。將彈簧重新安裝定位,最後一秒的壓力值正常了。
1公分,1秒鐘。正是這份細心,保證了新產品的生產質量和準時釋出,程書暘也因此收穫“鷹眼”外號。
一個壓頭,三天到三小時的轉變
除了交付和質量,還有成本,被稱為企業“三駕馬車”。
聯想(武漢)產業基地精益製造加工中心員工正在工作。 通訊員武亞迪 攝
在手機攝像頭安裝時,需要用到一個特製模具“壓頭”,來壓合安裝攝像頭。
但是,如果“壓頭”長期使用後被磨損或者損壞,則會導致生產線上裝置異常,影響手機質量。按照正常時間,採購“壓頭”加運輸至少需要3天時間。
“特製壓頭對硬度、柔韌性、材質等都有嚴格要求,能不能自己研發呢?”團隊說幹就幹。在仔細研究後,程書暘和同事找來十多種材料,用電子秤稱每種材料重量,然後根據一定配方比例混合。
半個月時間,104次試驗,他們終於研製出“壓頭”,將原來需要採購3天的週期時間,“變”成自己僅3小時就可以做出一個“壓頭”,其成本也降低90%。
現在,再也不需要找供應商採購“壓頭”,而且也不用擔心外購因特殊情況造成的物流不暢問題。
2020年3月,程書暘榮膺“聯想集團優秀個人獎”,這個獎項是聯想集團最高級別的獎項之一。
在聯想武漢產業基地精益製造加工中心車間,懸掛著一個條幅,“解碼”了其年省千萬元模具費用的秘密——
“認真只能把事情做完,用心才能把事情做好”。
【編輯:戴容】