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近段出差印染廠汙水處理現場案例分析,總結一下

由 賽科環保聚丙烯醯胺 發表于 運動2023-01-02

簡介廢水 →格柵→水解調節池→氣浮池→曝氣生物濾池→清水池→排放2. 主要處理構築物及裝置(1)水解與調節池 池體尺寸為8m×4

印染廠怎樣漂煉

印染廢水是較難處理的工業廢水之一。廢水中含有染料、紙漿、新增劑、油類、酸鹼、纖維雜質、砂狀物質、無機鹽等。今天我們來看一個印染廢水的案例研究。

山東某紡織印染廠主要生產棉針織產品。廢水主要來自漂煉(包括退漿、煮練等)、染色、皂洗等生產過程,以及少量生活汙水。由於本廠產品種類繁多,隨客戶需求而變化,所用染料種類繁多,每日用量和種類不規律。使用的染料主要有

近段出差印染廠汙水處理現場案例分析,總結一下

直接染料、還原染料、硫化染料和活性染料。在染色過程中,還需要使用助劑和鹼等化學品。使用的漿料是澱粉和聚乙烯醇。因此,廢水中含有大量殘留染料、助劑、紙漿、廢鹼、纖維雜質、無機鹽等,有機物含量高、色度大、pH變化大。環境汙染嚴重。

該廠每日排放廢水量為400m3/d,其中:漂煉廢水為140-160m3/d,印染廢水為150-170m3/d。綜合廢水水質為COD=700-900mg/L,BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。

1、工藝流程的確定

從國內印染廠運營的經驗和教訓來看,單純透過物化或生化處理很難甚至不可能達到《紡織染整行業水汙染物排放標準》(GB4287-2012)。特別是純物理化學處理執行成本高,汙泥(浮渣)處理困難,經濟上不合理,執行不穩定,其處理效果會隨著染料的變化而波動很大。印染廢水的可生化性較差,簡單的生化處理工藝(尤其是簡單的好氧處理工藝)可以將BOD降低到很低的水平,但COD和色度很難達標。

工廠廢水中所含染料分析:硫化染料不溶於水,多以膠體狀態存在;還原染料是離子型疏水性染料,在水中的溶解度較低,主要以懸浮顆粒的形式存在,穩定性較差;直接染料是帶有磺酸基或羧基的偶氮染料,易溶於水,但其結構具有線性膨脹和芳香環在同一平面上排列的特點,在水溶液中更容易聚集;活性染料是單偶氮染料。型為主,溶於水。直接染料、硫化染料、還原染料經過物理化學處理(混凝沉降或氣浮)後去除率高,COD和色度會大大降低。數量很大。根據廠內實際情況和染料特性,確定廠內廢水採用物化-生化工藝。工藝流程看下面。處理過程中產生的浮渣和汙泥為在烘乾廠烘乾,然後運出。

廢水 →格柵→水解調節池→氣浮池→曝氣生物濾池→清水池→排放

2. 主要處理構築物及裝置

(1)水解與調節池 池體尺寸為8m×4。5m×4m,總容積144m3,平均水力停留時間8h,具有水解與調節雙重功能,池體中下部為不動容積,加入汙泥,池內設定配水系統,池體均勻佈置布水口,上部為變水位調節容積,水泵吸水口位於二者的分介面處,汙水從配水口流出上行,並透過汙泥層與汙泥接觸。水解菌將汙水中的大分子有機物分解為小分子有機物,提高汙水的可生化性。

(2)氣浮裝置 氣浮池尺寸為4m×2。3m×2。18m,處理能力為20m3/h,採用水泵吸水管射流溶氣氣浮方式,省去空壓機,降低了系統的噪聲。

(3)曝氣生物濾池 池體尺寸為2。5m×2。5m×4。3m,共3格,濾料層高度為2m,承託層高為0。6m,濾料粒徑為3~5mm。池體內各設定一套大阻力配水系統與一套穿孔管配氣系統。

(4)清水池 池體尺寸為5m×2。0m×2。8rn,用於曝氣生物濾池的反衝洗

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該工程建成並開始除錯執行,第二年經環保部門監測,監測結果見表1。

近段出差印染廠汙水處理現場案例分析,總結一下

由表1可知,出水指標中,物化處理COD去除率為33%,生物處理COD去除率為48。4%,水解池去除色度率為81%,原水中濃度為837 mg/L,BOD濃度為290mg/L,SS濃度為316n0L,色度為562倍,最終出水COD為153mg/L,BOD為19。4mg/L,SS為83mg/L ,色度降低到36倍。在整個處理過程中,每一種結構都各司其職,對色度、COD和BOD的去除率不同。其中,水解池對色度的去除明顯,曝氣生物濾池對各項指標的處理效果較好。重要的是,確保出水水質達標。

Tags:廢水色度COD染料氣浮